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除塵器_河北恒興環(huán)保設(shè)備有限公司

 

高爐煤氣凈化技術(shù):鋼鐵廠布袋除塵器的詳細(xì)介紹

2019-07-06 12:46

高爐煤氣采用全干式布袋除塵器是高爐煤氣凈化技術(shù)的重大技術(shù)進(jìn)步。對(duì)于地發(fā)揮效益將具有重要作用。國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)在新建、改建、擴(kuò)建高爐時(shí),對(duì)煤氣凈化設(shè)施工藝流程的優(yōu)化,設(shè)備選型都應(yīng)引起重視,應(yīng)不再備留濕式凈化系統(tǒng),應(yīng)選擇Nomex等氣布比高的聚酞胺纖維作為濾布,應(yīng)選擇脈沖清灰方式,以減少箱體個(gè)數(shù)及節(jié)約投資。全干式布袋除塵凈化高爐煤氣,技術(shù)上是可行的,經(jīng)濟(jì)上是合理的,在很大程度上優(yōu)于靜電除塵及干式為主、濕式備用的工藝流程,應(yīng)大力推廣。

鋼鐵廠布袋除塵器主要由底座、灰斗、殼體、進(jìn)氣室、出氣室、布袋、脈沖裝置等組成,設(shè)備供貨方式一般為散件供貨,安裝前均要組合。因此安裝做好質(zhì)量控制,以設(shè)備的除塵效果。由于除塵器一般安裝高度較高,因而安裝的困難程度較大,所使用的起重機(jī)械較多。

(一)下部支座的質(zhì)量控制

一般來(lái)說(shuō),除塵器的基礎(chǔ)立柱下部筋板出廠前已經(jīng)焊接完畢,在安裝時(shí),基礎(chǔ)立柱下部與地腳預(yù)埋板焊接。但由于土建工程的誤差,立柱與預(yù)埋板焊接時(shí)調(diào)整立柱的垂直度,否則除塵器的下部框架的幾何尺寸無(wú)法。由于筋板已經(jīng)焊好,立柱底部與基礎(chǔ)的接觸面積變大,增加了立柱安裝的調(diào)整難度。根據(jù)這種情況,可以采用先調(diào)整立柱后焊接筋板的方法來(lái)解決這一問(wèn)題。即如果底部的筋板已經(jīng)焊好,可以先將筋板與立柱切割,調(diào)整好立柱的垂直度后再將立柱與筋板焊接,較后焊接筋板與基礎(chǔ)的預(yù)埋鋼板。立柱及下部框架的找正可以用水準(zhǔn)儀、水平儀、卷尺對(duì)縱向、橫向中心線和標(biāo)高進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,合格后方可進(jìn)行支座與埋件的焊接。焊縫達(dá)到要求高度,牢固。

(二)灰斗制作、安裝的質(zhì)量控制

灰斗是除塵器的主體部件之一,若整體出廠會(huì)增加運(yùn)輸?shù)碾y度,而在出廠之前將各側(cè)板分別制作好后運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)再拼接,又受現(xiàn)場(chǎng)的條件限制,加大了灰斗的拼接難度,并且由于板的規(guī)格太大,運(yùn)輸不方便、運(yùn)輸成本加大,又極易造成變形,加大了現(xiàn)場(chǎng)校正的工作量。同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)也增加了起重設(shè)備的使用數(shù)量。對(duì)于這種情況可以考慮將灰斗制作成上、中、下三件或上、下兩件后到現(xiàn)場(chǎng)拼裝??紤]強(qiáng)度的原因,可以將灰斗四側(cè)板的接縫的位置相互錯(cuò)開(kāi),這樣可使現(xiàn)場(chǎng)的拼裝工作減少,并了灰斗制作、安裝的精度及強(qiáng)度,也減少了拼裝使用的機(jī)械臺(tái)班的數(shù)量。

(三)殼體安裝的質(zhì)量控制

殼體主要由底圈梁、立柱、頂梁、側(cè)壁板等組成,由于受場(chǎng)地的限制,底梁采用地面單根組合吊裝,吊到支座位置后組成整體。如除塵器體積較小,可以在地面拼裝成框架結(jié)構(gòu),用吊車(chē)一次性吊裝到位。組合吊裝前對(duì)每根梁進(jìn)行精度檢驗(yàn),如不合格應(yīng)及時(shí)矯正。在出廠前進(jìn)行拼裝試驗(yàn)的應(yīng)做好記號(hào),在安裝時(shí)嚴(yán)格按標(biāo)號(hào)組對(duì)安裝。組合后的底梁其邊長(zhǎng)偏差、對(duì)角線偏差、水平度偏差等應(yīng)符合廠方和規(guī)范的要求。驗(yàn)收合格后進(jìn)行密封焊接。

上、下花板是除塵器制作件中要求較高的部件之一,要求氣密性好,表面變形小,扎袋部分光滑。針對(duì)這些要求我們采取了相應(yīng)的措施:其一,花板上孔采用沖壓成型,減小板面的變形;其二,扎袋圈采用設(shè)備熱壓一次性成型;其三,焊接時(shí)采用反變形法減小焊接變形;其四,采用水密性原理檢查焊縫的氣密性。

通過(guò)以上措施并結(jié)合執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),使花板質(zhì)量有了明顯提高。

(四)脈沖閥安裝的質(zhì)量控制

脈沖閥安裝的質(zhì)量決定了布袋除塵器的除塵效果,一般脈沖閥隨氣包整體出廠或與氣包分別出廠。由于一些氣包的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,在脈沖閥安裝中經(jīng)常發(fā)生漏氣現(xiàn)象。主要表現(xiàn)如下:一是氣包與脈沖閥的安裝配合尺寸偏差大,造成氣包與脈沖閥的接觸面漏氣或安裝不上。二是氣包的結(jié)構(gòu)不合理,脈沖閥的安裝螺栓孔將氣包與外界打通,造成螺栓孔漏氣。三是脈沖閥的結(jié)構(gòu)不太合理,連接螺栓選型不合理,使緊固力不足,密封性能差。在安裝過(guò)程中對(duì)于安裝配合尺寸偏差大的氣包,可以采用更換脈沖閥下部的密封n形圈的直徑來(lái)調(diào)整;連接螺栓選型不合理可以更換連接螺栓,如果情況許可,建議使用內(nèi)六角螺栓。在安裝過(guò)程中經(jīng)過(guò)合理改造后,脈沖閥部位漏氣的現(xiàn)象不再發(fā)生,氣包的氮?dú)鈮毫Α?/p>

(五)內(nèi)部清潔度的控制

在除塵器安裝過(guò)程中,電氣焊的使用較頻繁,殼體內(nèi)部的臨時(shí)支撐和支架較多,因此在安裝結(jié)束后將灰斗下方的卸灰閥拆除,將除塵器內(nèi)部地后再安裝卸灰閥。否則極易在試車(chē)和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生卸灰閥及輸送機(jī)被雜物卡死的現(xiàn)象。


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